依靠企业员工的一个小建议,生产出一个辅助的小配件,每年就为企业减少废品损失高达180万元。这件新鲜事,发生在台州三耐凸轮有限公司。
台州三耐凸轮有限公司生产的主要产品是发动机的凸轮轴,它就好像是发动机的呼吸器官,发动机的噪音、燃油消耗、排放指标等,都和凸轮轴有关。
近年来,随着公司产量的扩张,设备更显紧张,产品报废率高的问题也凸显出来。意识到这一问题,公司科协发动全体会员开动脑筋,为节能增效提出合理化建议。
车间技师谢某琢磨了大半年,大胆提出要革新凸轮轴端面销孔的加工方法。当时,公司里所有科班出生的技术人员对这个建议都不以为然,因为谢怀德的想法与传统设计思路完全不同,教科书上也没有这类设计。
不迷信理论,利用工余时间,终于试制出一种新的可以用来辅助生产的小配件―――夹具。经过多次实际操作证明,这个配件不但减少了一道工序,而且至少可以提高生产效率5倍以上,废品率也从15%―20%下降到目前的0.5%,每年可为公司减少废品损失高达180万元。
据悉,近年来,通过一次次“讲比”活动和一次次技术革新,台州三耐凸轮有限公司谢某已为公司节约或增产达数千万元。
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